(原標題:上海發(fā)生一起較大中毒和窒息事故,致3人死亡,官方通報詳情)
近日,上海市人民政府公布了關(guān)于同意《上海崇明江南造船(集團)有限責任公司“9·4”較大中毒和窒息事故調(diào)查報告》的批復(fù)。
2025年9月4日,上海市崇明區(qū)江南造船(集團)有限責任公司發(fā)生一起較大中毒和窒息事故,導致3名作業(yè)人員死亡,直接經(jīng)濟損失約578萬元。
經(jīng)調(diào)查認定,上海崇明江南造船(集團)有限責任公司“9·4”較大中毒和窒息事故是一起因違規(guī)進入存在高濃度氮氣的有限空間而導致的生產(chǎn)安全責任事故。
事故直接原因:
經(jīng)綜合調(diào)查詢問、現(xiàn)場勘驗以及技術(shù)鑒定,認定事故發(fā)生的直接原因是在對液罐惰化作業(yè)過程中,未將4號貨艙的V6閥門完全關(guān)閉,導致氮氣進入無需惰化的4號貨艙,作業(yè)班組長未辦理有限空間作業(yè)審批,違規(guī)安排班組人員進入4號貨艙作業(yè),發(fā)生缺氧窒息事故。
具體分析如下:
1.應(yīng)當關(guān)閉而未關(guān)閉的閥門致使氮氣進入不應(yīng)進入的艙體。調(diào)查組對V6閥門狀態(tài)檢查及現(xiàn)場驗證,V6閥在發(fā)生事故時處于13.3%的開度。事故調(diào)查組委托上海化工院檢測有限公司根據(jù)惰化工藝參數(shù),結(jié)合事發(fā)當時V6閥門實際開度進行仿真模擬計算,持續(xù)時間8小時后,4號貨艙2.9米平臺和6.1米平臺處的氧氣濃度約為8%。現(xiàn)場環(huán)境對人體有窒息死亡風險。
2.人員違規(guī)進入有限空間作業(yè)。作業(yè)班組長陳某林在安排組員進入4號貨艙作業(yè)前,知道4號貨艙為有限空間,進入需要辦理審批,但未辦理審批手續(xù)。作業(yè)人員進入有限空間作業(yè)也未進行通風、檢測,先后進入有限空間。
3.人員吸入氮氣窒息死亡。事故調(diào)查組委托司法鑒定科學研究院對3名死者進行尸表檢驗,均未見致命外傷痕跡;血液毒理分析亦排除毒物致死可能。1名參與現(xiàn)場救援的員工在吸入艙內(nèi)氣體后感到身體不適,經(jīng)醫(yī)院檢查,給予相應(yīng)的吸氧、補液等治療后該員工當日恢復(fù)出院。
主要問題:
1.安全生產(chǎn)主體責任不落實。公司主要負責人和相關(guān)部門負責人未能有效履行應(yīng)盡的安全生產(chǎn)職責,全員安全生產(chǎn)責任制度未落實,有限空間管理規(guī)定未執(zhí)行,惰化作業(yè)未設(shè)置安全警示標識。
2.惰化工藝安全管理不完善。企業(yè)相關(guān)管理部門未按規(guī)定做好惰化作業(yè)安全交底,各部門及人員落實工藝要求分工不明確,安全巡查有漏洞,對關(guān)鍵閥門管理失效。
3.生產(chǎn)作業(yè)過程安全風險辨識不充分。企業(yè)對產(chǎn)品系泊試驗存在的安全風險未從生產(chǎn)計劃角度組織開展系統(tǒng)性辨識,生產(chǎn)與調(diào)試作業(yè)存在的交叉干涉風險管控存在漏洞,生產(chǎn)指揮與生產(chǎn)作業(yè)的信息聯(lián)系不暢通,變更作業(yè)信息告知覆蓋范圍不全面。試航前腳手架余料清理檢查確認不細致。
處理建議:
江南造船公司搭載部支持一作業(yè)區(qū)腳手三組班組長陳某林對事故發(fā)生負有直接責任,江南造船公司模塊部甲二作業(yè)區(qū)現(xiàn)場管理人員范某對事故發(fā)生負有直接管理責任,建議將二人移交司法機關(guān)處理。
