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      【技術文摘】金鼎1080m3高爐綜合冶煉技術

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      來源:市場資訊

      (來源:中國煉鐵網)


      江海峰 劉聚云 馬亮 王志恩 張慎

      (河北金鼎鋼鐵集團)

      摘 要 對金鼎鋼鐵1080m3高爐合理使用原燃料降本、提產進行了分析。結果表明:在中小高爐,合理搭配原燃料結構,不僅能較大限度的降低原燃料成本,而且通過技改和操作參數的改善,也能實現高產低耗,達到利用系數4.0t/(m3·d)的較好指標。

      關鍵詞 原燃料 合理搭配 降本 高產

      1 前言

      金鼎鋼鐵3#高爐爐容為1080m3,月度平均日產量4320t/d,利用系數4.0t/(m3·d)。風口20個,2個鐵口,采用碳磚-陶瓷杯復合爐缸爐底結構;高爐配套BPRT同軸機組,AV63-15鼓風機,排氣壓力0.49Mpa,設計流量3600Nm3/min;采用HYWZ-1080(河北華遠)無鐘爐頂,爐頂壓力設計≤0.25Mpa,料罐容積26.5m3,爐喉直徑φ6000mm;采用2臺315kw電機帶動的卷揚上料,料車容積9m3;3座卡魯金式熱風爐,爐容蓄熱面積184m2/m3;煤氣除塵采用重力除塵器+旋風除塵器+12個箱體的布袋除塵器+1個均壓放散煤氣回收箱體,實現了煤氣的最大化回收與凈化;冷卻系統采用軟水,并配備高壓和常壓柴油機泵各一臺。

      高爐原料供應由178m2燒結機和11.7m2豎爐提供,料場由12座直徑20米,高度20米的倉筒組成,有8個貯倉貯存焦炭,3個貯倉貯存燒結,1個貯倉貯存球團等,每倉有效容積4500m3,可有效容納焦炭2萬噸,燒結礦1.5萬噸,球團或塊礦1.9萬噸。

      在市場沖擊下,降本成為主旋律。煉鐵通過合理搭配原料,適當降低品位前提下大幅度降低原燃料成本,技改和優化操作,提高燒結礦、球團產量和質量;燃料上通過增加高硫焦、二級水熄焦的搭配,以及煤比的提升,降低燃料成本。通過“124”操作模式[1]——即:“一低兩大四提高 (低硅冶煉,擴大礦批、大角度,高風壓、高頂壓、高富氧、高煤比)”,提高入爐風量、氧量、煤量,達到高爐提產降本目的。高爐產量消耗等工藝指標見表1。


      2 原料質量調控

      2.1 燒結礦生產

      2.1.1 燒結礦配料

      燒結礦采用高品位、中品位、低品位搭配使用,優化配料結構:使用高品位南非PMC、秘魯粉代替巴粉,并減少高品位礦粉比例;使用金布巴粉、麥克粉代替PB粉,增加超特粉、阿特拉斯、FMG混合粉、印度粗粉等低品位礦粉用量。

      2.1.2 提高料溫

      將蒸汽通入泥漿池和一混、二混的配水中,提高水溫,料溫從25℃提高到68℃。煙氣燒結技術,將一部分煙氣引入燒結機臺車面,提高了參與燃燒的空氣溫度,提高垂直燃燒速度。

      2.1.3 厚料層燒結

      厚料層燒結是提高燒結礦強度,改善粒度組成,降低燃耗的重要手段。以前混合料水份基本維持在9%以上,料層最高680mm,固體燃耗達到了60kg/t,高爐槽下5-10mm粒度長期在30%左右。通過技改,混合料水份控制在7%-8%,<3mm燃料破碎粒度由75%以上降低到70-75%,加密疏料器。燒結機圓輥兩端沿臺車欄板加裝擋料裝置,燒結機料層680mm提高到750mm,并逐步提高到800mm,槽下5-10mm粒度降低到≤28.3%,固體燃料降低到<54.2kg/t。

      2.1.4 穩定雜料配比

      雜料:是生產過程中的的回收料,如環境除塵灰、白灰爐除塵灰、污泥、鋼渣粉等。因為含鐵量、硅、鈣、水份等差別很大,使用過程中對燒結礦TFe、R2造成波動。制作混勻機,將水份大的煉鋼污泥與除塵灰等用鏟車按一定比例摻勻,中和水份后,裝入混勻機混勻,形成成份穩定,粒度均勻的混勻料,搭配使用;儀表工配合崗位工每4小時跑盤,檢修校稱,提高上料準確率,燒結礦的TFe、R等質量穩定率從85.78%提高到93.95%。燒結機產量、質量指標見表2。


      2.2 球團礦生產

      2.2.1 球團礦配料

      豎爐主料是地方精粉,資源不足時,使用少量智利精粉,為降本,目前增加智利精粉配比13%。

      2.2.2 豎爐技改提產

      抬高冷風口標高、增大導風墻風口、增加噴火口數量、調整烘干床角度以擴大烘干面積、改造造球圓盤等,通過兩次改造,球團產量由1733t/d提高2027再到2236t/d,日產量提高了500t/d。

      2.3塊礦使用

      塊礦使用的是羅伊山塊礦代替一鋼塊礦。因水份和粉末較多,因此,在料場增加了滾篩篩分,篩分后,還按比例1:2摻入球團礦中,一同入倉、一同篩分、一同計量、一同入爐,以減少粉末入爐。

      3 高爐提產降耗

      3.1 提高燒結礦和球團比例

      相比較爐料的性價比,燒結礦是最高的,因此提高燒結礦的比例,成為高爐的要務。在燒結機滿負荷生產前提下,所能生產出的燒結礦最大化使用,不僅僅取決于燒結礦的數量,更取決于燒結礦的質量。在不限產的情況下,燒結礦的配比正常保持在74.6%.

      其次,自產球團礦性價比也高于塊礦,在正常生產中,塊礦的配比固定7%(實際消耗6.91%),其余用球團礦。

      3.2 優化高爐燃料結構

      3.2.1 焦炭的搭配使用

      為降低成本同時,保障料柱透氣性和長期穩定順行,采用準一級焦+干熄焦+二級焦+高硫焦模式,混合上倉、入爐。隨著高爐富氧量增加(8000m3/h提高到14000m3/h),高爐爐頂煤氣溫度不斷降低(經常低于100℃,布袋壓差達到5-9kpa)。為了防止布袋結露、保障BPRT正常運行,通過提高干熄焦比例10~15%提高到30~40%,水熄焦控制水份<9%;存放于鋼板倉避免淋雨。高爐篩分的焦丁(>10mm)入爐,焦粉送燒結使用。

      3.2.2 煤粉的使用

      3.2.2.1 燒結用燃料

      無煙煤為主,焦粉為輔。燒結用煤為山西洗精煤,由于水份大(10-18%)、煤泥多,破碎困難,所以摻入約30%焦粉。

      3.2.2.2 高爐噴吹用煤粉

      高爐采用無煙煤搭配煙煤的方式,混合上煤、混合制粉、混合噴吹。混合煤粉控制揮發份為≤20%。見表3。通過試用不同廠家和產地的煤粉,尋求適合我廠安全性和性價比最高的燃料使用模式。


      3.3 高爐提冶強操作

      3.3.1 優化風機提風量

      高爐入爐品位降低,勢必影響高爐產能發揮,通過提高風量提產是首選。利用檢修機會,將AV63-14風機加裝一級動、靜葉片,即改造成為AV63-15,在其他結構不變的情況下,風壓提高了30kpa,風量提高了200m3/m。加固上密漏點后,爐頂壓力200kpa提高到230kpa;風壓380kpa提高到410kpa,實現全風冶煉。

      3.3.2 增加富氧量

      富氧是提產最快速的捷徑,提高富氧量,能達到提高冶強和理論燃燒溫度,提高煤氣利用率的目的。高爐富吸附氧7000m3/h,高壓氧7000m3/h,理論燃燒溫度2320℃,為提高煤比創造條件。富氧率的提升,導致噸鐵煤氣量的下降,爐頂溫度很難保障在>110℃,采取的直接有效的措施就是減少風箱冷卻、降低發電量,提高燒結礦料溫35℃提高到69℃。

      3.3.3 優化上料制度

      隨著高爐風量氧量的增加,高爐冶煉強度升高,出現料速過快甚至氣流不穩定現象。在上部裝料制度上,采用擴大礦批(36t提高到44.6t)、大角度+拉大布料矩陣(O 29327(4)25(3),C 30(2)28(2)26(2)24(2)20(2)調整為O 30(3)29(3)27(2)25(2),C 31(2)29(2)27(2)25(2)23(2)18(2))。本高爐溜槽長度為2800mm,測碰撞點,31°布料,料線2米就打到鋼磚。平坦型布料方式引導出平坦型氣流分布,加中心焦炭引導中心氣流強勁有力,邊緣氣流可見、受控,煤氣利用率提高2%,燃料比536kg/t降低到526kg/t(見表1)。

      3.3.4 控制合理操作爐型

      高爐內型合理與否直接影響高爐冶煉過程,爐型設計合理是獲得良好技術指標、保證高爐穩定順性的基礎。設計爐型尺寸見表4。


      北京科技大學鋼鐵冶金新技術國家重點實驗室最新研究表明,減小爐腹角可以抑制爐腹內邊緣氣流發展,當爐腹角從79°減小到74°時,其爐腹內邊緣煤氣流速可以減小到1/2左右,對邊緣氣流影響主要集中在爐腹下2/3區域,其最大影響部位位于爐腹中部,建議大型高爐爐腹角控制在74°左右,此時邊緣氣流的抑制更有利于高爐的長壽和煤氣利用率的提高。當然,爐腹角的減小需要提高精料水平,不能犧牲高爐順行條件[2]。常因環保限產而搭配落地燒結礦,高爐爐腹角設計為75.5°。根據研究理論,增大等效爐腹角及增長風口,可改善爐腹角設計較大造成邊緣氣流發展的缺陷。為活躍爐缸,穩定渣皮形成,經過摸索和不斷改進,風口小套采用下斜4°,長480mm,風口面積0.2024m2。實踐證明:此送風系統目前證明是適應入爐品位較低、經常搭配落地燒結礦的原料條件。同時也證明:等效爐腹角影響程度更大,作用范圍更廣,而且隨著風口的加長,最大邊緣氣流流速影響位置更靠近風口部位,風口常見損壞為風口小套上沿。

      3.3.5 控制合理熱制度和造渣制度

      焦炭只有兩個倉,四種焦炭同時入爐,如果不均勻搭配,會導致爐溫大幅度波動,甚至爐涼。因此[Si]控制住0.35%±0.05,爐渣R2=1.15-1.20,以保障鐵水質量和爐況穩定。在提產降本過程中,由于低品質礦石的使用,爐渣中Al2O3升高到16-17%,為保障脫硫效率和爐渣流動性,提高燒結礦的MgO=2.5-2.6%,控制爐渣中MgO/ Al2O3在0.6倍,二元堿度1.22±0.03倍,四元堿度1.05倍,[Si]=0.30%±0.05,鐵水物理熱>1480℃,降低爐渣黏度,提高爐渣穩定性和脫硫能力,確保一級品率([S]≤0.03%)86%以上。

      3.3.6 及時出凈渣鐵

      品位的降低、渣量的增加、風壓的提升、產量的升高,對爐前出凈渣鐵提出新的考驗。能否最大限度提產降耗,取決于鐵口的工作狀態。采取的措施有:

      (1)提高炮泥強度和可塑性;

      (2)優化配罐,縮短鐵間隔:從20.5分鐘縮短到15.2分鐘;

      (3)穩定鐵口深度≥2600mm,杜絕潮鐵口出鐵;

      (4)設備包機到人,做好潤滑、點檢、維護。

      3.3.7 凈料入爐

      篩網是保障凈料入爐的關鍵,篩分速度控制是凈料入爐的核心。因為設計缺陷,沒有雜礦倉,燒結礦只有6個倉,為了確保篩凈粉末,將振動篩從1640*2000改造成2000*2500的高效振動篩,篩分速度由50kg/s以上調整為38kg/s以下,燒結礦中<5mm占比<3%,為加風提產創造條件。

      4 高爐提煤比操作

      在燃料比不變的前提下,提高煤比是降本的有效措施。為了提高煤粉的置換率和噴吹量,進行了四個方面的技改。

      (1)混合噴吹,提高制粉能力和降低煤粉粒度。煙煤配比33%(見表3),為確保制粉系統安全運行,含氧量<6%目標,在煙氣預熱前提下,采用氮氣密封并加裝兩處含氧量在線監測,并根據含氧量和煙氣溫度加入充氮氣連鎖裝置。改造之后,實現了制粉的安全保障,同時提高了制粉能力15.2%,-200網目從69%提高到72%。

      (2)噴吹系統技改。改氮氣壓縮噴吹為流化床噴吹;噴吹管道由直角全部改為弧線輸送,管道內徑從φ100技改到φ125mm;爐臺的分配器管道內徑從φ25技改到φ32mm,噴吹支管從φ23改造為φ35 mm,支管的直角也全部改為弧度輸送。受制于吹管尺寸,噴槍φ20mm未作調整,噴吹壓力700kpa提高到780kpa,噴吹能力由25t/h提高到30t/h。

      (3)大富氧噴吹。富氧率提高1%,煤粉燃燒率提高1.5%,風口前理論燃燒溫度升高45-50℃,可允許提高噴煤比12-20kg/t,煤氣熱值提高3.4%。在燃燒學理論上,要有1.15以上的過剩系數[3]。公司制氧能力不足,最大富氧量只有7000m3/h。為提高煤粉燃燒速度,增加了一條吸附氧裝置,雖然純度只有80%,事實證明,吸附氧7000m3/h的使用,助推了煤比的提升和燃料比的穩定。

      (4)高風溫的使用。熱風爐配套3座卡魯金式熱風爐,硅磚爐墻,13孔低蠕變高鋁磚,爐容蓄熱面積184㎡/m3。提高100℃風溫,爐缸理論燃燒溫度升高60-80℃,允許多噴30-40kg/t煤粉。為提高風溫、降低煤氣消耗,高爐采用自動優化燒爐系統,隨著富氧的提升,煤氣燃燒率提升,在外網煤氣壓力≥12kpa的保障下,全關混風大閘, 風溫從1195℃提高到1205℃。

      經過一系列設備改造和技術革新,高爐產量從2019年平均3.62提升到4.0t/m3.d,燃料比536kg/t降低到526kg/t的前提下,實現了煤比從135kg/t提高到145kg/t,再提高到155kg/t。

      5 總結

      面對國內外鋼鐵市場行情嚴峻考驗,對標國內中小型高爐,經濟冶煉已經成為大勢所趨。為保障企業生存空間,低品質礦石使用,優化燒結和球團工藝參數,為高爐提供穩定、合格的原料成為煉鐵頭等大事。高爐采用“124”操作模式——“一低兩大四提高 ”(低硅冶煉,擴大礦批、大角度,高風壓、高頂壓、高富氧、高煤比),是提高產量、降低消耗和成本,實現高效、綠色發展的必然選擇。

      (1)經濟爐料的選擇必須先算后買,在自身的設備裝配能力的基礎上,不斷采取節能技改、熱能循環利用、工藝參數改善等措施,實現設備產能發揮最大化、質量保障最大化、提產降本最大化。

      (2)高爐提產是一項綜合管理水平的體現,不僅僅要設備滿足提產的條件和基礎,更需要對原燃料質量水平、高爐五大操作制度、設備管理水平全面提升。

      (3)燃料成本的降低,不僅要以保證高爐穩定順行為前提,更要技改設備噴吹能力,在提高風溫和富氧量的前提下,提高二級焦炭、高硫焦比例,盡量提高煤比。目前煤比還有一定空間,距離180kg/t以上的先進水平有較大差距。

      6 參考文獻

      [1]楊曉韜,煉鐵經濟爐料綜合冶煉技術[J].煉鐵交流,2019,10(4):19

      [2]左海濱,郭龍飛,王亞杰,鄭勁,等.爐腹角和爐身角對高爐煤氣分布的影響[J].鋼鐵,2018.2(2):25

      [3]王維興,提高我國煉鐵噴煤比的意義及措施[]].煉鐵交流2019,5(5):10

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