在這里·讀懂儲能
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如不加控制,儲能電站出現整體過剩只是時間問題。
?圖源|網絡
文|蔣波 編輯|韓成功
來源|華夏能源網
近日,國網湖南電力公示了今年6月湖南省新能源項目配置儲能情況、獨立儲能需清算的充放電價差資金情況。
湖南6月獨立儲能電站充放電結算單顯示,共31個儲能電站涉及充放電操作,產生充放電收益共計-2127.278254萬元。
湖南是儲能裝機大省,近年來一直在推進新型儲能規模化發展,早在2022年就以50萬千瓦新增裝機、63萬千瓦累計裝機排名全國第四。截至2023年6月底,湖南新型儲能累計裝機規模為264萬千瓦/527萬千瓦時,位居全國第二。
然而,這樣一個裝機規模名列前茅的儲能大省,儲能電站卻在大面積虧損,這背后發生了什么?這又給儲能行業帶來了哪些警示?
01
收入普遍不及預期
“冰凍三尺非一日之寒”。實際上,湖南儲能電站出現大規模虧損早已有預兆,當地相關部門此前已經進行了預警。
2024年10月29日至10月30日,湖南能源監管辦前往省內部分儲能電站進行現場調研。調研組現場聽取了儲能電站關于新型儲能運行調用、參與電力市場、安全生產等情況的介紹,并就建設運營成本、儲能運行安全管理及儲能電站收益等情況與企業進行了深入交流討論。調研結果顯示,湖南新型儲能電站收入普遍不及預期。
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很快,湖南能源監管辦的這一結論得到了企業的驗證。今年1月16日,雪天鹽業(SH:600929)發布公告稱,出于對預期收入的不樂觀,決定終止湖南衡陽百兆瓦級新型儲能項目。
華夏能源網注意到,該項目為3年前雪天鹽業與中國電力國際發展有限公司共同打造,也是湖南省首個壓縮空氣儲能創新示范項目。
彼時,雪天鹽業稱該項目頗具戰略意義,可探索我國新型儲能和鹽穴資源再利用耦合的創新路徑和商業模式,推動衡陽打造國家新型儲能創新示范高地,助力湖南省千萬千瓦能源基地規劃實施和“寧電入湘”特高壓平穩運行。
然而,令雪天鹽業沒想到的是,宏大的計劃最終落得“一地雞毛”,雪天鹽業不得不終止了該項目。
值得一提的是,到項目終止時,雪天鹽業已經完成了鹽穴井組測井、測腔、水密封、氣密封等一系列復雜苛刻的專業性試驗;且取得了項目備案、環評批復、可研報告評審意見等審批文件。巨大投入之下項目突然戛然而止,著實有些可惜。
另一家在湖南投建儲能電站的企業華自科技(SZ:300490),也是典型例證。根據此前發布的財報,華自科技2024年歸母凈利潤虧損了3.9億元,同比虧損擴大118.61%。
華自科技表示,公司于2021年起率先響應,在湖南省內投建儲能電站,后因儲能電芯價格持續大幅下跌、建設成本高企等種種原因,導致公司投建的儲能電站虧損。
02
虧損原因何在?
那么,湖南的儲能電站為什么賺不到錢呢?
一是因為價格倒掛。
國網湖南電力公示的文件顯示,2025年6月,湖南獨立儲能電站整體平均充放電效率約87.7%左右,充電價格平均約0.66元/kWh,而放電價格平均為0.45元/kWh,遠低于充電價格。
二是供給過剩導致競爭激烈。
如雪天鹽業稱,目前湖南新型儲能供給過剩、容量租賃低價競爭、缺乏政策有效疏導,新型儲能電站項目收入普遍不及預期。
華自科技也在公告中稱,(湖南)省內新型儲能電站供給過剩,容量租賃低價競爭,且缺乏政策方面的有效疏導,導致公司投建的儲能電站虧損。
湖南能源監管辦也在對省內部分儲能電站調研后稱,目前容量租賃市場競爭激烈,導致湖南新型儲能電站收入普遍不及預期。
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湖南能源監管辦現場調研儲能電站
新型儲能裝機過快是導致儲能電站供給過剩的根源之一。截至2024年9月底,湖南電網納入調度管轄范圍的新型儲能規模達273.3萬千瓦/545.8萬千瓦時。
供給過剩,引發了容量租賃市場的低價競爭。數據顯示,2024年,湖南容量租賃中標價格在20-132元/kWh·年區間內,加權均價60元/kWh·年。而在2023年上半年,加權均價還能達到126元/kWh·年。不到一年時間,掉了一半下去。
此外,華夏能源網注意到,與其他地區不同,湖南儲能電站的收益多來自調峰業務,而調頻業務缺失,這也是儲能電站難以盈利的原因之一。
數據顯示,2023年上半年,湖南新型儲能有效深度調峰電量1.32億千瓦時,獲得輔助服務收益1873萬元;2024年1-10月,湖南新型儲能在調峰輔助服務市場中獲得收益1.3億元。
相較于調峰業務的快速發展,調頻業務卻一直原地踏步。直到今年7月,湖南獨立新型儲能電站才首次作為服務提供方參與了調頻輔助服務市場。未來,調頻市場是否能成為湖南儲能電站的重要收益來源,目前還有待觀察。
03
敲響行業警鐘
湖南儲能電站大面積虧損,為全國的儲能產業敲響了警鐘。
一方面,當前,全國仍在快馬加鞭建設儲能電站,如不加控制,儲能電站出現整體過剩只是時間問題。
例如,儲能裝機大省江蘇,此前規劃到2025年全省新型儲能裝機規模要達到2.7GW,2027年達到5GW。然而,到了2024年7月,隨著415萬千瓦“715保供”電網側獨立儲能項目投運,江蘇新型儲能累計裝機量已達到5.4GW,提前3年完成了2027年裝機目標。
裝機過快帶來的直接問題是,接入容量嚴重不足。例如,今年2月廣東發布的《關于開展2025年度新型儲能電站項目建設計劃(第一批)申報工作的通知》就提到,2024年,廣東全省各地市上報新型儲能電站年度建設計劃滾動調整后的項目合計117項,總規模17.3GW/34.8GWh,而117個項目所在供電區可接入容量僅為7789MW。
沒有辦法,廣東只得做出限制。日前廣東省發布的《關于報送2025年度第二批新型儲能電站項目建設計劃的通知》明確提出,同一220kV供電片區規劃建設原則上不超過1座獨立儲能電站;對于同一供電區域存在扎堆申報多個項目的情況……優先保留建設成熟度高的項目納入建設計劃,將不繼續實施或不具備接入條件的項目調出建設計劃。
很顯然,廣東是希望通過設置準入門檻,為儲能電站投建過熱來降溫。廣東的做法,很可能會引發更多省份來“抄作業”。
另一方面,作為儲能電站收益的主要來源,容量租賃價格持續走低,也需要全行業警醒。
數據顯示,2023年,五大發電集團、三峽等電力央國企及其下屬單位發布的儲能容量租賃服務招標項目,平均中標價約在107元/kWh·年。而到了2024年,全國容量中標加權均價降到了67.8元/kWh·年,降低了近四成。
再比如2022年開啟了國內第一個儲能容量租賃項目招標的寧夏,當年中標價折合成年度租金單價320元/kW·年。到了2023年,寧夏的容量租賃費用下降到230-280元/kW·年。而2024年底,寧夏某些項目的中標價格已經降至30元/kWh以下。
除了寧夏,安徽、廣西、山東等地的儲能容量租賃中標價格也呈現逐年下滑趨勢,這已經成為了市場普遍現象。容量租賃價格的大幅走低,直接降低了儲能電站的投資回報預期,投資虧損風險在加大。
這意味著,一窩蜂的投資儲能電站行不通了,由此導致的過剩洗牌和產業鏈傳導,正在讓整個行業承壓。儲能的風險警報已經拉響,相關部門做出干預、調整正當其時。
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