在福建廈門地鐵6號線項目的盾構區間內,探照燈的光束刺破黑暗。中交三航局六公司盾構中心的安全總監吳繼昌像往常一樣,仔細檢查著盾構設備的維保情況。突然,監測儀屏幕上跳動的紅色數字,如同警報一般,打破了隧道里的平靜,屏幕顯示:推進油缸壓力過低!技術人員緊急對盾構機進行全面檢測,原來直接原因是油缸磨損嚴重。
油缸,作為盾構機的“心臟”,不僅是核心動力來源,更是姿態控制中樞。三航局參建的廈門地鐵6號線項目,作為廈門“跨島發展”戰略的重點工程,其區間內復合地層復雜多變,施工難度本就極大。此次推進油缸的磨損,直接影響設備動力輸出,若放任不管,掘進軌跡偏移將成為懸在頭頂的“達摩克利斯之劍”。然而,盾構設備“只能前進不能后退”的特性,使得設備大修通常要等到整機出洞后才能進行。可此時,盾構機才推進300米,距離全線貫通還有4個多月工期,盾構機帶“病”作業絕不可行。經綜合討論,在確保安全的前提下實施洞內換缸,成了唯一的解決方案。
在洞內更換油缸,堪稱一場高難度的“地下手術”。地下20米的狹窄空間,僅能勉強容納2人站立,技術人員操作時仿佛被束縛了手腳。設備內液壓管路與電氣系統如同交錯的血管和神經,稍有不慎,就可能引發高壓油噴射、電氣短路等致命危險。面對挑戰,項目團隊迅速行動。他們對盾構機進行全面“體檢”,仔細研究國內外類似工程案例,結合區間特有的硬巖地質條件和盾構機型號,精心制定了一套詳盡的方案。方案的核心在于“拆舊裝新”的完美銜接,既要守護好已安裝的盾構管片,又要讓新油缸安裝精度達到毫厘不差。
為確保方案萬無一失,團隊在地面展開無數次“模擬手術”。每一次油缸的拆卸、安裝演練,都精確到最微小螺絲的擰緊力度也都要反復測試。大家心里清楚,任何一個疏忽都可能釀成大禍。經過無數次演練與復盤,改進措施不斷完善,直至演練結果遠超標準。
終于,油缸更換正式拉開帷幕。操作人員小心翼翼地鉆進盾構機尾部艙室,仿佛走進一個精密的“鋼鐵心臟”內部,開始了緊張的拆解。當舊油缸即將脫離機體時,最驚險的時刻來臨了。連接油缸本體與盾構機主體的柔性關節——油缸球頭與盾構管片之間僅剩50厘米的安全距離,稍有晃動就可能引發嚴重碰擦。項目團隊巧妙利用油缸球頭可擺動的特性,精準調整盾構機姿態,硬生生騰出了寶貴的操作空間,為設備拆卸創造出毫米級的安全間隙。最終,舊油缸以僅5毫米的驚險間隙順利脫離。
舊油缸拆下,新油缸的安裝更是一場精度的較量。新油缸通過3個定位器精準就位后,團隊立即用法蘭將其固定在盾體上。這時候,控制油缸與法蘭面的間隙就成為重中之重。技術人員以1度為最小單位精調拼裝機角度,嚴格執行三重檢測流程:先用游標卡尺初步測量,再用激光測距儀精準校準,最后用塞尺復測確認。隨著最后一顆螺栓緊固到位,監測儀上的各項參數終于恢復正常。一直緊繃神經的吳繼昌激動地說,“換置了新油缸,盾構機推進性能大增,完成接下來的施工任務沒有問題!”
“啟動試推進!”指令下達,盾構機發出“轟隆”的轟鳴聲,再次緩緩啟動。監測儀屏幕上跳動的綠色數字,宣告著推進油缸壓力正常。這一刻,每個人臉上都洋溢著欣慰的笑容,這場驚心動魄的“心臟手術”終于成功完成。
來源:中國日報網
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