來源:市場資訊
(來源:海螺水泥)
“好燃料”遇上“壞脾氣”
2022年初,我們分廠接到一個硬任務:提高替代燃料的用量,減煤降碳。
稻殼、木屑、塑料片這些顆粒狀燃料,熱值不低,價格也有優勢,按理說是好東西。可一上生產線,問題就來了——它們“脾氣”太大。
原來的輸送裝置是單臺鉸刀(螺旋輸送機),出料要么不出,要么一涌而出。窯系統受不了這種“忽飽忽餓”的喂料方式,廢氣排放數值跟著上躥下跳。操作員只能頻繁降產、調整,替代燃料的實際利用率不到六成。
中控室的窯操跟我拍桌子:“余工,這玩意兒比煤難伺候多了!再這么搞,窯都要折騰壞了!”
盯上鉸刀,跟“過載跳停”死磕
我那時候是分廠的技術骨干,干過十幾年設備維修,最見不得設備“耍性子”。
單鉸刀的問題在哪?料斗里幾十噸物料,重力全壓在鉸刀上。轉速調低了,物料壓死鉸刀,過載跳停;轉速調高了,物料“井噴”一樣往下掉。說白了,就是缺一個“緩沖”和“計量”的環節。
能不能用兩臺鉸刀串聯,使用雙變頻調速鉸刀,增加出料穩定性,根據需求調整變頻調速出料量?
我把想法跟設備保全處和現場其他同事一說,大家覺得能干,但沒人干過,得從頭試。
兩個月的“土法煉鋼”
沒有現成圖紙,我們就拿粉筆在地上畫。沒有試驗臺,就在停產檢修時把舊鉸刀拆下來拼湊。
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余加永在調試設備
第一版:兩臺鉸刀間距太近,物料擠在中間形成“死區”。
第二版:變頻器參數沒匹配好,一臺鉸刀轉得快、另一臺鉸刀轉得慢,物料堵成一團。
第三版……第四版……
最狼狽的一次,調試時雙鉸刀不同步,稻殼在連接段結成了“混凝土”。我和兩個維修工用鋼管捅,折騰了四十分鐘才疏通。我們仨渾身灰撲撲的,但每次失敗,都離成功近一步。我們逐漸摸清了雙鉸刀的轉速配比、料位連鎖邏輯,還加裝了防卡滯程序。
從“不可控”到“隨意調”
2022年7月,第一臺雙管螺旋輸送裝置正式投用。
效果立竿見影:出料量從“階梯式跳躍”變成了“線性平滑調節”。顆粒狀替代燃料使用量提升明顯,尤其稻殼使用量每小時可穩定輸出18噸左右,煤耗下降明顯,同時替代燃料的穩定投入也使得窯系統工況趨于穩定,廢氣排放各項指標穩定受控。
當年8月,這項成果獲得了國家實用新型專利授權。
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雙管螺旋輸送裝置
專利是張“入場券”,不是“功勞簿”
說實話,我沒想到一個“堵料”的小問題,能搞出一項專利。但在海螺,這樣的事情太多了——哪個車間沒做過幾項小改小革。
現在,我又在琢磨替代燃料的倉儲防堵和自動清堵裝置。還是那個思路:一線有難題,我們就去解;解開了,就是創新。創新不神秘,就是比“沒辦法”多堅持一步。
——樅陽海螺 制造一分廠 余加永
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