632口油井“智慧”運行
孤島廠智能調優技術探索柔性生產新模式
↑ 2025年09月11日 《勝利日報》一版倒頭條 ↑
632口油井“智慧”運行
孤島廠智能調優技術探索柔性生產新模式
2025年09月11日
本報訊(記者 牛文宏 特約記者 李超君)無需人工干預,AI(人工智能)在線實時監測油井動液面,再對工況進行智能診斷后,GDN7P210井沖次從1.9次自動優化至2.05次。8月22日,孤島采油廠采油管理五區GDN7P210井利用智能調優系統,自動完成了生產運行狀態的“自檢”和“修復”。該井自七月份實施智能調優以來,泵效由66.31%提升至70.59%。
抽油井調參是采油班站油井管理的一項常規工作,當油井出現工況變化時需及時調整參數保證正常生產。為提升生產效率,油田研發推廣智能調優系統,旨在通過動液面監測、功圖診斷進行實時自動調參,實現注采井組生產參數實時優化和智能協同控制。
2024年8月,孤島采油廠作為試點單位,開始推廣智能調優系統。“全廠92.3%的抽油機井配備了變頻柜,為智能化改造奠定了良好基礎。”孤島廠信息工程首席專家劉建平介紹說。
孤島廠抽調20余名專業骨干,成立智能調優工作專班,在采油管理五區優選30口井做試點。各業務部門間建立起一體化運行機制,地質人員根據開發需要提供井號,工程人員進行智能調優井的優選,生產部門進行參數設置及具體運行,信息化團隊則負責算法調試,徹底打破專業壁壘,形成閉環協作的技術攻堅模式。
經過數次調研分析、軟件優化、效果評價,智能調優系統和AI動液面監測的聯動越來越完善,優化效率有效提升。
“過去,一口井工況出現波動,需要兩三個人花費半天時間落實現場資料、綜合分析、調整參數,現在系統自動監測、智能優化參數,我們可以騰出更多時間從事動態分析和單元管理工作。”采油管理五區技術人員王娜坦言,減輕基層負擔的同時,更推動了油井管理向精細化邁進。
采油管理五區試點的成功,讓智能調優技術快速推廣至全廠。在此基礎上,孤島廠形成智能調優、柔性采油、柔性注水三大應用場景。
2025年,孤島廠完善《能耗與碳排放雙控管理辦法》,增加智能調優工作考核,確保責任落實到崗到人。嚴格執行“日運行、周評價、月總結”工作機制,實時監控運行狀態,并將智能調優效果納入月度考核激勵。
目前,孤島廠已有632口油井納入智能調優系統三大場景,累計節電量達43萬千瓦時,單井日均節電12.7千瓦時,節電率10.8%;柔性生產累計節約電費12.1萬元,實現節能降耗與開發效益雙提升。
“我們將協同數智化管理服務中心,持續做好折算動液面系統的提升,保證智能調優精準、可靠運行。”劉建平對智能調優系統的應用充滿信心。
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