來源:市場資訊
(來源:中國煉鐵網)
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李貫中
(湖南省華菱漣源鋼鐵集團有限公司煉鐵廠)
摘 要 煤氣流合理分布是高爐操作調劑的核心任務,而邊緣氣流的均勻性又居氣流合理分布的首位。漣鋼2800m3高爐通過優(yōu)化布料模式,解決了以往長期存在的邊緣氣流分布不均勻、易產生管道行程現(xiàn)象,實現(xiàn)了高爐長期穩(wěn)順,高產低耗。
關鍵詞 高爐布料技術 氣流分布 邊緣氣流
1 前言
漣鋼8號高爐有效容積2800m3,于2013年3月22日點火開爐,高爐爐頂采用并罐式無料鐘布料設備。和全國多數(shù)大型高爐一樣,上部布料基本模式為礦、焦同角布料,適當抑制邊緣氣流。但自開爐以來,爐況的長期穩(wěn)順問題一直沒有得到根本解決。具體表現(xiàn)為壓差高,風壓波動大,即使在順行的月份也存在上述現(xiàn)象,且消耗居高不下。抑制、發(fā)展邊緣氣流,開放中心,都不能從根本上解決風壓不平穩(wěn)的問題,且調整稍有不慎就會出現(xiàn)爐缸堆積等影響爐況順行的伴生現(xiàn)象。分析其根本原因在于邊緣氣流分布不均勻、易產生管道行程。而產生這一現(xiàn)象的根源在于邊緣礦石的粒級分布差和球團、塊礦的不同質性。
2 入爐原料情況及對比
8號高爐使用的燒結礦為130m2和180m2兩臺燒結機所生產,外加部分280 m2燒結機生產的燒結礦,槽下燒結礦樣的粒級分布如表1。
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從上述數(shù)據(jù)可以看出,燒結礦的粒級分布差,小粒級比例偏高且粒級組成很不穩(wěn)定。
8號高爐槽下料倉為并列式,球團、塊礦和燒結礦混在一起稱量,進一步加劇礦石在邊緣粒級分布的惡化。
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3 抑制邊緣布料制度時期的爐況
3.1 高爐工況
燒結礦質量不穩(wěn)定,高爐入爐原料條件與大型高爐需求存在差異。以往大、小燒分級的配料結構時,采取“抑制邊緣,開放中心”的操作模式短時期可維持大風大氧作業(yè),但煤氣利用水平不匹配,邊緣氣流不均勻、不穩(wěn)定,開放中心的操作,造成中心焦比例偏高且難以降低,高爐煤氣流難以穩(wěn)定,量壓波動頻繁,整體壓差偏高。
3.2 爐型的征狀
保持合理的操作爐型是高爐長期穩(wěn)順、高效生產的保障,要使高爐爐墻既不發(fā)生黏結,又無過快侵蝕,爐內渣皮始終需保持一種動態(tài)平衡,邊緣氣流均勻分布,兩股氣流均衡發(fā)展。以往爐況難以長期穩(wěn)順,表現(xiàn)在冷卻壁溫度波動頻繁,特別是局部周期性波動(如圖1), 調整上部制度后,難以維持長期穩(wěn)定。
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4 上部布料制度的演變
上、下部操作制度是高爐操作諸多矛盾中的主要矛盾,高爐要長期穩(wěn)順,必須協(xié)調解決好這對矛盾。而高爐一旦投入正常生產,上部布料制度的調整應用就成為協(xié)調平衡這對矛盾的關鍵手段。
4.1 布料角度
漣鋼8號高爐爐頂布料角度的理論計算和激光實測數(shù)據(jù)如下:
(1)爐料落點在1/4(di+di+1)處,即:
n = 1/4(di+di+1)
計算得:
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通過計算和測量可以確定漣鋼8號高爐的邊緣布料角度在42.5°左右。
4.2 布料矩陣對比分析
常規(guī)布料模式調整手段固化,調整角度時,焦炭、礦石角度需要同時調整;新的布料模式調整更加靈活,可以固定焦炭或礦石某一平臺,根據(jù)氣流走勢單獨調整其它角度(見表4不同時期的常用布料制度)。
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4.3 以往布料制度分析
8號高爐自2013年3月22日開爐后,長期采用
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(C代表焦炭,Ol代表大燒、雜礦、焦丁,Os代表小燒),大、小燒分級入爐作用沒有得到充分發(fā)揮。爐況相對穩(wěn)定時使用小燒穩(wěn)定邊緣氣流效果明顯,但氣流欠穩(wěn)時小燒的影響多于其正面作用,弊大于利。因此2017年經歷了2月~5月的爐況波動后,5月14日取消了大、小燒分級入爐。此時布料模式仍是礦、焦同角,常用模式
;以上兩種模式都存在爐況量壓波動頻繁,整體壓差偏高的現(xiàn)象,中心焦量偏多且難以降低,長時間作業(yè)造成中心死區(qū)肥大,爐缸中心透氣透液性變差,煤氣利用率偏低,燃料消耗高。
4.4 新的布料模式
通過理論分析,綜合8號高爐操作爐型及長期的爐況走勢,改變以往焦、礦同角
的布料模式,采用焦、礦獨立布料角度系統(tǒng)
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分別搭建布料平臺,上部調劑的操作性增強,調劑手段增多,可以穩(wěn)定焦炭(或礦石)平臺,單獨調整礦石(或焦炭)角度和角差,達到精準調節(jié)邊緣、中心兩股氣流的目的,且焦炭角度大一個檔位,同時調整槽下入爐料的順序,讓球團和塊礦不混在邊緣,焦丁由延時5秒增加至延時30~45秒放入礦石中,這樣布在邊緣的爐料就只有焦炭和燒結礦,進一步增強邊緣爐料的均質性,結合下部風口布局的調整優(yōu)化,氣流穩(wěn)順,煤氣流分布更加合理,高爐長期穩(wěn)定,抵抗外部干擾能力增強。
5 取得的效果
通過摸索實踐,根據(jù)實際操作爐型,優(yōu)化上部操作制度,逐步調整氣流走勢,邊緣氣流均勻暢通,保證兩股氣流均衡發(fā)展。中心焦比例由30%降低至18%左右,煤氣利用率大幅提高,相同操作參數(shù)下,高爐整體壓差水平降低10kPa以上,穩(wěn)定性增強。
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新的布料模式有效解決了邊緣氣流分布不均的問題,兩股氣流相對均衡穩(wěn)定發(fā)展。通過不斷優(yōu)化礦焦角差、礦角差,穩(wěn)定焦炭平臺的情況下,氣流漸趨平穩(wěn)合理,煤氣利用率不斷提升,爐頂溫度逐步穩(wěn)定在160℃左右,爐頂溫度四點平均溫差由以往的25℃逐步穩(wěn)定在10℃左右,邊緣周向溫度趨于穩(wěn)定(圖3)。各項指標均合理穩(wěn)定(圖4)、燃料消耗處于較好水平(圖5)。
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6 結論
(1)日常生產調劑過程,邊緣氣流的均勻性居于氣流合理分布的首位。
(2)通過合理矩陣及調整入爐料分布的應用,可以克服原燃料的缺陷。
(3)優(yōu)化入爐料順序,進一步增強邊緣爐料的均質性,邊緣氣流均勻穩(wěn)定,為高爐長期穩(wěn)順,降低消耗奠定基礎。
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