修建三峽工程時,日本故意提供4000噸劣質鋼材,后來怎樣了?
2000年,三峽大壩“主動脈”用的日本特種鋼,被查出致命缺陷!
沖擊韌性僅達標準七成,一旦用了,大壩核心就是顆定時炸彈。
面對“日本制造”的金字招牌和三峽緊迫的工期,兩名中國檢驗員,敢說“不”嗎?
本文陳述內容皆有可靠信息來源,贅述在文章結尾
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2000年5月的一個上午,湖北出入境檢驗檢疫局駐三峽辦事處的電話急促地響了起來。
電話那頭,三峽國際招標公司的工作人員語氣焦急:日本住友的鋼板到貨了,左岸電站施工急用,催著他們趕緊去檢驗。
檢驗員余良和王春來一接到消息,心里就咯噔一下。
這批鋼不是普通鋼材,是由日本三井物產代理、住友金屬生產的高端特種鋼。
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總合同4000噸,價值170多萬美元。
眼前這第一批60塊鋼板,重達669噸,就值28萬美元。
對當時正在搶工期的三峽工程來說,這批貨說是“及時雨”,卻也可能是“催命符”。
它們將要被制成引水鋼管,成為大壩的“主動脈”。
一旦澆筑進混凝土,就再也無法更換,未來得常年承受幾百億立方米江水的巨大壓力。
那時候選擇進口日本鋼材,也是無奈之舉。
雖然當時中國鋼產量已經是世界第一,但高端特種鋼的技術還跟不上。
像真空除雜、精準控溫這些關鍵技術,都掌握在日本和德國手里。
國內要自主研發,至少還得三五年,可三峽工期不等人,只好走國際招標。
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中方看中的,就是住友金屬的技術實力和行業信譽。
第二天到了貨場,日本住友的代表穿著西裝,一臉自信。
那時候“日本制造”幾乎是免檢的代名詞,他們自然底氣十足。
初步檢測下來,結果也確實不錯。
鋼板尺寸規矩,表面光滑,完全符合合同要求,日方代表臉上忍不住露出滿意的表情。
可表面的光鮮之下,隱患卻悄然潛伏。
誰也沒想到,實驗室里的物理性能檢測爆出了大問題。
5塊試樣中,雖然屈服強度、抗拉強度和延伸性能都合格,但沖擊韌性這一項卻“翻了車”。
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4塊試樣嚴重不達標,有的數值只有標準的七成。
而且數據忽高忽低,穩定性很差,這跟日方提供的“全優”質檢報告完全對不上。
消息傳出去后,工地上和相關部門里都炸開了鍋。
有人說,日本是鋼鐵強國,怎么可能出這種問題?
也有人懷疑,是不是我們的檢測設備不行?
還有人提醒:要是誤判耽誤了工期,這責任誰擔得起?
面對層層壓力,兩位檢驗員沒有退縮。
余良和王春來商量了一夜,決定擴大抽樣、全程錄像、請監理監督。
把原來的5塊試樣增加到10塊,而且全程錄像,還請了工程監理在旁邊盯著。
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就是要讓整個檢測過程公開透明,不留任何貓膩。
接下來的幾天,兩人干脆吃住在實驗室。
白天盯著取樣、檢測的每一個環節,晚上就在宿舍里核對數據,生怕哪個步驟出疏漏。
檢測結果出來的那天,兩人拿著報告反復核對了三遍——還是不合格!
之前有人說“可能是抽樣偏差”,這下徹底站不住腳了。
余良立即向上匯報,宜昌出入境檢驗檢疫局也通知了三峽業主和日方,要求他們盡快處理。
可日方的反應,卻出乎所有人的意料。
他們一口咬定自己是世界一流企業,生產的鋼材絕對沒問題。
不僅質疑中方的抽樣方法不對,還說中方實驗室的水平不夠,甚至放話說不見到官方證書絕不派人。
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為了讓結論更扎實,中方直接找了第三方權威機構——武漢鋼鐵研究所。
這可是業內公認的硬骨頭,設備和資質都是國際認賬的。
檢驗人員帶著問題試樣趕過去,幾天后結果就出來了:3塊試樣的沖擊韌性依舊不達標。
拿著第三方報告,中方正式出具了不合格證書。
這下日方終于慌了,趕緊派來一個龐大的談判團隊。
可第一次談判,他們還是不認賬,甚至撂下狠話:后面還有三千多噸貨要到,中方要是因為檢測“耽誤”工期,根本負不起責任。
一些不明真相的媒體也跟著起哄,說檢驗部門在故意拖進度。
可壓力越大,中方的立場越堅定。
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工作人員提出第三次檢測方案:中日雙方共同抽樣,在武鋼實驗室由專家組全程監督。
日方沒理由推脫,只能硬著頭皮同意。
7月4日,最終報告送到宜昌,白紙黑字寫得明白:檢驗過程合規,不合格結論沒問題。
三次檢測,一次比一次嚴,實打實的數據,讓日方的狡辯徹底沒了立足之地。
在鐵一般的事實面前,日方終于松了口,承認是因為使用了不成熟的新工藝,才導致鋼材質量失控。
更讓人憤怒的是,他們出廠時的檢測數據,都是人為修改過的。
說白了,他們就是把三峽工程當成了新技術的“試驗場”,根本沒把大壩的安全當回事。
最終,日方全盤接受中方條件:首批60塊鋼板全部退回,運費自擔,還要賠償工期損失。
后續日方再供貨,必須讓中方人員進駐工廠,從煉鋼到軋制的每個環節都要在監督下進行。
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而那批劣質鋼板,最后也沒能派上用場,回爐變成了廢鐵。
這場鋼材風波帶來的影響,遠不止解決了一次質量糾紛。
最直接的是,很多人心中日本制造絕對可靠的神話破滅了。
2017年,日本神戶制鋼被曝出數據造假長達十年,波及波音、豐田等500多家企業。
這說明了,他們的違規行為從2007年就開始了,而這離三峽鋼材事件才過去了七年。
可見日本鋼鐵行業的造假不是偶然,而是長期存在的痼疾。
對中國而言,這場危機更像是一次倒逼成長的催化劑。
大家徹底明白,核心技術靠買是靠不住的,必須自己掌握。
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國家很快修訂了重大工程進口物資的管理辦法,把多輪抽檢、第三方復核、全程錄像這些做法定為硬性規定。
技術攻關也按下了快進鍵,科研人員瞄準三峽標準,全力突破真空除雜、精準控溫等關鍵技術。
到2003年,國產特種鋼終于研制成功,不僅性能達標,穩定性還超過了日本住友的同類產品。
中國在高端特種鋼領域,實現了從依賴進口到自主可控的跨越。
更深遠的改變,是大家對“質量”的看法變了。
以前不少人覺得“外國名牌就是好”,哪怕價格貴也愿意買。
從這之后,越來越多的人明白,再響的牌子也不如實實在在的檢測數據可靠。
如今,三峽大壩已經安全運行二十多年。
不管是汛期攔洪保護下游,還是發電輸送到千家萬戶,都成了中國實力的象征。
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但很少有人知道,在這座大壩背后,有余良、王春來這樣一群檢驗人員的堅守。
是他們在實驗室里的不眠之夜,是他們頂住壓力、死磕數據的執著,才攔住了那批問題鋼材,守住了大壩的安全底線。
他們沒有驚天動地的壯舉,只是在平凡崗位上,用專業和責任打贏了一場無聲的保衛戰。
國家的安全底線,正是由這一個個平凡而偉大的“較真”守護下來的。
三峽鋼材事件印證了:國家工程的安全底線,靠的是平凡崗位上的專業堅守;民族工業的崛起之路,唯有攥緊自主創新的鑰匙。
參考文獻:
1.中國網:《日本鋼鐵造假驚人險坑了三峽工程對日日聞回顧》2017-10-17
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2.每日經濟新聞:《日本第三大鋼企被曝造假10年問題產品用于豐田、三菱等200家日企》2017-10-10
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