“于主任他們用兩個單價三毛錢的密封圈,完成氣動隔膜泵自主修復,節省了3000元的設備采購支出!”近日,在吉林石化公司丙烯腈廠,第一丙烯腈車間主任于文明帶領團隊通過“小修復”換來“大效益”的事,被很多員工津津樂道,成為大家心中又一“節約榜樣”。
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氣動隔膜泵是化工流程中輸送液酸、液堿及處理廢水、廢料的關鍵設備。日前,該廠有臺氣動隔膜泵出現漏氣現象,若按常規流程采購新泵,不僅要花費3000元,而且等待廠家到貨還需3個月。
“能不能自主維修呢?”憑借對設備結構和工作原理的深入掌握,于文明帶隊經過仔細排查,準確鎖定了漏氣原因——密封圈磨損。找到問題癥結后,團隊立即動手更換密封圈,不到一小時便順利完成修復,保障了生產的連續性。
這是一個鮮活縮影。今年以來,丙烯腈廠深入開展“全員共同節約”專項行動,推動“能修不換、能用不棄”理念深入人心,并通過系統培訓持續提升員工基礎維護技能,使一線員工逐步實現從“操作工”到“設備守護者”的角色轉型。
和于文明一樣,如今,該廠全體干部員工以強烈的主人翁責任感,將“過緊日子”的思想內化于心、外化于行,紛紛向難題“亮劍”,一個個圍繞“降本增效”的生動實踐正在該廠不斷上演。(工人日報客戶端記者 彭冰 通訊員 張傳明 攝影 胡海峰)
來源:工人日報客戶端
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