“故障減少了,設備連軸轉穩穩當當,時間利用率一提,產能跟著就上來了。”在世界最大抓斗挖泥船“金廣”的甲板上,船長劉正謙望著平穩運轉的抓斗,眼神中透著欣慰。歷時數月的技術改造,讓這艘以“啃硬骨頭”著稱的“大國重器”,重新煥發硬核實力。
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“金廣”被譽為“世界第一抓”,長期肩負著港口擴建、航道疏浚等重要任務。它配備的200立方米和136立方米兩套液壓抓斗聞名遐邇,在面對風化巖等復雜工況時,能輕松破解。然而,隨著服役年限增加,高強度挖掘帶來的磨損問題逐漸顯現——重機升降油缸、抓斗液壓泵、鋼樁絞車液壓泵等核心設備接連出現故障,不僅制約了船舶的產能,更成為工程進度的“攔路虎”。
“進口備件采購周期長、成本高,還經常找不到匹配型號,必須走國產化替代的路!”新任務迫在眉睫,維修負責人胡知亭語氣更加堅定。
2025年1月,“金廣”緊急進入船廠,一場圍繞核心液壓系統的技改攻堅戰全面打響。面對沒有圖紙、沒有參數的重機升降油缸,技術團隊駐守在船舶,逐點測繪關鍵尺寸,從材質分析到工藝優化,全流程、全周期穿透式攻關。最終,僅用85天就完成了重機升降油缸的設計和生產,不僅徹底解決了內漏問題,還比原配件減重25噸,成本僅為二手進口件的三分之一。
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擺在團隊面前的,還有磨損情況同樣堪憂的抓斗液壓泵。“特別在面對堅硬的風化巖時,伸出的抓斗像行動遲緩的老人,常常只能緩慢地啃咬著,總是力不從心。”劉正謙說道,磨損帶來的液壓油滲漏,更讓每周的檢修變成一場與時間和油污的賽跑。團隊經過反復分析研究,選用新型國產液壓泵,并配置自主研發的密封件,讓抓斗瞬間恢復了往日的生龍活虎,實現快速有力地破土,閉斗時間也從40秒恢復到正常的26秒。
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除了抓斗,鋼樁絞車液壓泵也在與時間賽跑。由于性能衰減,起樁、移船動作愈加遲緩,每一次操作都耗費大量時間,讓習慣速戰速決的船員們著急不已。結合施工需求,在此次技改中,團隊使用更大流量的國產泵進行替代,調試完成后效果立竿見影。起樁時間從原來的2分鐘銳減至30秒,起樁速度大幅提升,效率瓶頸被徹底打破。
技改完成后,“金廣”立刻奔赴海南施工現場。截至目前,船舶已連續穩定運轉半年,更換的國產備件全部表現出色。“以前夜里總擔心設備‘罷工’,覺都睡不踏實,自從船舶設備全面更新換代后,一直平穩運行,懸著的心也放下了,干活更有勁!”劉正謙雙手握緊圍欄,注視著浩瀚的海洋,這艘 “世界第一抓”,正帶著強勁 “中國心” 續寫新的施工傳奇。
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來源:中交廣航疏浚有限公司黨工部及相關部門
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