辦公室里想破頭,不如現場走一走。
作者:中外管理傳媒 任慧媛 楊光 辛國奇
來源:摘編自中外管理出品《萊克電氣的故事與哲理》
哲理的故事:
2023年8月,針對萊克總裝五廠的一個單元生產車間效率較低的問題,制造革新部提出給予幫扶改善。
革新部的負責人在檢查可改善問題點的過程中,發現車間有一個環節是4條單元生產線裝箱完成后要匯入一條皮帶線,由提升機統一送到三樓封箱。可是,由于封箱方向要求和皮帶線寬度限制,箱子需要人工旋轉90度才能完成。
這不就是很明顯的可改善的問題點嘛!如果將人工旋轉通過自動化來實現,效率肯定能得到大幅提升。
于是,制造革新部的幾名負責人和設備供應商的設計人員來到了現場,查看可改善的方案,結果圍著設備轉了好幾圈,也沒琢磨出個所以然來。一致結論是,由于空間的限制,沒辦法增加旋轉結構,使用機械手成本又太高了。
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正當無計可施時,一旁的作業員提示道:“增加一個擋塊就行了啊!”
這短短的一句話猛然點醒了陷入思維定勢的幾個人,要讓箱子轉向90度,不需要任何復雜的結構,只要在合適的位置加一個擋塊,再利用皮帶線的動力就完全可以“自動實現”。
很快,制造革新部的工程師就在4條單元生產線通向皮帶線的位置加裝了一個圓形擋塊。箱子流過時,一邊被擋塊限位,再依靠流水線的動力很輕松地就實現了自動旋轉90度。
通過這件事,讓制造革新部的人認識到:工作中總會遇到類似盲點,最了解現場的員工往往可以提出最具可行性的方案。
從那兒開始,制造革新部的工程師們跑現場更勤了,和一線員工交流更多了。他們一起挖掘生產過程中的問題點并討論改善措施。再后來,一線員工還會針對生產過程中遇到的現實問題主動提出改善方案。在萊克,全員自主改善的氛圍更加濃厚起來。
故事的哲理:
如同那個著名的“如何讓生產線漏裝肥皂的包裝盒被檢測出來?”——不是動用機械手,不是使用高科技檢測,只需一臺普通的電扇在旁一吹即可。
真正高效的管理,往往都是簡單的。但科層制卻在嚴謹規范中,使管理越來越復雜、越來越脫離實際,反而讓組織失去了化繁為簡、直擊本質的能力。解決的辦法,就是走出辦公室,走出思維繭房,打破層級盲區,回歸現場智慧,讓一線更多、更充分地發揮解決實際問題的作用。(楊光)
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