來源:滾動播報
(來源:中工網)
海面泛起微金色的晨光,清涼的海風掠過預制廠。12月5日,廈金大橋(廈門段)全線最高的裝配式墩臺在步履式頂運一體臺車的托舉下緩緩離地,這個近3000噸的“鋼鐵巨人”平穩升起、穩步前移。“能把這么重的高墩臺舉穩送準,這臺車真是長了‘智慧大腦’!”目睹這一幕,中交一航局五公司技術專家劉長義輕拍臺車,欣慰地笑道。
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廈金大橋(廈門段)作為國家重點跨海通道工程,其預制廠堪稱全線85個墩臺預制的“心臟”,需完成187個構件的預制與出運任務,其中最重的構件達3235噸。然而整個工期僅有20個月,要實現墩臺這場“大遷徙”,頂升、運輸、出運、裝船四個環節必須無縫銜接,任何一處卡滯都可能影響全線建設進度。
工程開工初期,墩臺出運猶如一位“腿腳不便的巨人”,效率低下且操作繁復。當時的臺車系統需分兩步操作:先用8個千斤頂將構件頂起,再讓運輸車駛入構件下方,緩慢承載移動。整個過程需要12名工人協同指揮,遇到彎道還需重新頂升調整。“全靠人喊人應、默契配合,一天能成功出運兩件就非常不易。”中交一航局五公司廈金大橋(廈門段)項目設備部部長唐俊生回憶道。
為突破運輸瓶頸,項目部迅速組織7名技術骨干成立改造小組,連續召開6次專題會議攻堅。會議室的燈常亮至深夜,圖紙鋪滿桌面,大家反復研討、各抒己見。有人提議改造舊臺車,有人建議分段頂升,但均因效果有限而被否決。“要真正提速,必須實現‘頂升’與‘運輸’一體化,不能再各自為戰!”劉長義在關鍵時刻指明了方向。
改造小組隨即調整思路,將分散的油缸、臺車、夾軌器、泵站等設備“化零為整”,接入統一智能控制系統。同時,將原來的8個500噸千斤頂替換為112個55噸小千斤頂,使“鋼鐵手臂”動作更精細靈活,并與生產廠家協同研發,在控制端加入自動模塊,實現一套臺車“一鍵同步頂升”“一鍵同步頂推”。
經過三個月反復試驗,自動控制系統首次實現“一鍵同步頂升”時,現場響起熱烈掌聲——監測曲線平穩上升,墩臺如被無形之手輕柔托起。“以前要12人協作的工作,現在4人按鍵即可完成,效率大幅提升!”唐俊生興奮地說道。
然而新問題隨之浮現:臺車“出程快如風,回程慢似蝸牛”。原有機械夾軌器僅能單向推動,無法拉回,每次作業后都需卷揚機拖拽返程。“只能前進不能后退,何談靈活?”劉長義搖頭苦笑。
對此,改造小組為臺車實施“手術”,在原有結構中融入液壓模塊,形成“液壓+機械”雙模驅動。新型自動液壓夾軌器采用對稱雙鉗口設計,如一前一后兩只鐵手,既可推進也能拉回。如今只需輕按按鈕,臺車便自動返回起點,徹底告別人工牽引。新系統投用后,運輸效率再次提升,安全性也顯著增強。
如果說頂運一體臺車解決了“怎么運”的難題,那么斜架車的問世,則攻克了“怎么出”的關鍵挑戰。預制廠地坪高出出運平臺約三層樓,如何讓重達3000噸的墩臺平穩“下海”成為新課題。
“有人建議削坡整平,但需移運150萬方土方,還可能引發海水倒灌。”項目總工程師王海波介紹。垂直升降方案則造價高昂、風險突出。“既然垂直不行,就做斜坡,讓構件順勢滑行入海。”劉長義提出創新思路。
團隊結合潮汐規律與構件受力特點,設計出坡比1:10的鋼鐵滑道,配套專用斜架車,使墩臺安穩“坐”于車上,沿滑道平穩滑向駁船。首次試運時,全場屏息,墩臺緩緩下滑,僅用2小時便完成“首航”,現場掌聲雷動。
歷時五個月技術攻堅,從“頂運合一”到“斜架出海”,兩項創新為墩臺出運打通了“快車道”。如今構件出運效率較初期提升4倍,工期壓力得到有效緩解。“為‘鋼鐵巨人’修好快速路,就是為大橋挺起脊梁!”望著一個個墩臺走向深海,劉長義的臉上露出了孩童般的笑容。(工人日報客戶端特約記者 朱潤勝 通訊員 李國慶)
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